Melden Sie sich an, um die besten Nachrichten und Daten zu Erdgas zu erhalten.Folgen Sie den gewünschten Themen und erhalten Sie die täglichen E-Mails.Regulierung |Täglicher GPI |Flüssigerdgas |NGI Zugriff auf alle Nachrichten |NGI Der wöchentliche GasmarktberichtHohe Drücke in einem Rohrleitungsabschnitt verursachten wahrscheinlich eine Explosion, die das Exportterminal für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Freeport offline warf, so die Bundesbehörden, die Anforderungen vorgeschlagen haben, die letztendlich eine Wiederinbetriebnahme verzögern könnten.Die Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) sagte, die Ursache des Vorfalls vom 8. Juni werde noch untersucht.Vorläufige Beweise deuten jedoch darauf hin, dass ein isoliertes Drucksicherheitsventil eine „Überdrucksituation“ in 300 Fuß vakuumisolierten Rohrleitungen erzeugt hat.„Das 300 Fuß lange Rohr wurde einer Überdrucksituation ausgesetzt, die das Rohr zum Platzen brachte und es ermöglichte, dass LNG und Methan in die Anlage freigesetzt wurden“, sagte PHMSA am Donnerstag.Die Agentur gab am Donnerstag eine Mitteilung über die vorgeschlagene Sicherheitsanordnung heraus, in der dargelegt wird, was getan werden muss, bevor das Terminal wieder in Betrieb genommen werden kann.[Möchten Sie wissen, wie sich die globale LNG-Nachfrage auf die Fundamentaldaten Nordamerikas auswirkt?Um dies herauszufinden, abonnieren Sie LNG Insight.]Laut PHMSA trat der Fehler in einem isolierten Rohr mit einem Durchmesser von 18 Zoll auf, das Teil des LNG-Transfersystems ist und zum Transport von LNG im gesamten Lagertankbereich verwendet wurde.Andere Pipelines in diesen Gebieten wurden ebenfalls beschädigt und müssen repariert oder ersetzt werden, bevor der LNG-Transferbetrieb wieder aufgenommen werden kann.„Als Ergebnis der vorläufigen Untersuchung scheint es, dass in der LNG-Exportanlage von Freeport Bedingungen herrschen, die ein Integritätsrisiko für die öffentliche Sicherheit, das Eigentum oder die Umwelt darstellen“, sagte PHMSA.Freeport liegt in einem ökologisch sensiblen Gebiet in der Nähe von Stränden und Wasserstraßen, die von der Öffentlichkeit genutzt werden, stellten die Aufsichtsbehörden fest.Die vorgeschlagene Sicherheitsanordnung ist ein Routineverfahren, kann jedoch die Pläne von Freeport für einen Neustart in einer Zeit erschweren, in der die weltweiten Erdgasvorräte knapp sind.Das Unternehmen sagte Mitte Juni, es strebe eine Rückkehr zum Teilbetrieb in drei Monaten an und erwarte die Wiederaufnahme des Vollbetriebs bis Ende des Jahres.„Auf hoher Ebene ist die PHMSA jetzt stark in die Untersuchung involviert, und es besteht möglicherweise das Risiko, dass der Freeport-Ausfall die letzten 90-Tage-Vorgaben überschreitet“, sagten Analysten von Criterion Research.Die Analysten erwarten einen langsameren Hochlauf der Anlage, der sich wahrscheinlich weiter auf die US-Speicherbestände auswirken wird.Freeport LNG Development LP sagte am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Mitteilung, dass es erwartet, den Teilverflüssigungsbetrieb bis Anfang Oktober wieder aufzunehmen.Damals sagte das Unternehmen, es erwarte, alle Grundlast-Produktionsmengen liefern zu können.Es strebt weiterhin eine Rückkehr zur vollen Produktion zum Jahresende an.Das Unternehmen fügte hinzu, dass „Sicherheit schon immer höchste Priorität hatte und auch weiterhin haben wird“.Freeport fügte hinzu, dass es seit dem Vorfall mit lokalen, staatlichen und föderalen Beamten bei der Reaktion und Untersuchung „zusammengearbeitet“ habe und dies auch weiterhin tun werde.„Eine umfassende Überprüfung durch Freeport LNG ist bereits im Gange, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen identifiziert und vollständig umgesetzt werden, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird“, sagte das Unternehmen.Freeport wurde 30 Tage Zeit gegeben, um auf die vorgeschlagene Sicherheitsanordnung zu reagieren oder sie anzufechten.Gemäß dem Vorschlag von PHMSA müsste die Behörde den Neustart des 2-Bcf/d-Terminals genehmigen.Außerdem muss innerhalb von 60 Tagen nach Auftragserteilung eine Fehlerursachenanalyse durchgeführt werden.Freeport hat einen Berater mit der Durchführung der Analyse beauftragt.Die PHMSA verlangt außerdem, dass Freeport in den nächsten zwei Monaten detaillierte Pläne für weitere Inspektions- und Sanierungsarbeiten sowie Betriebs- und Kontrollsystemverfahren vorlegt.Neben monatlichen Statusberichten sind auch Angaben zur Personalqualifikation und -schulung vorzulegen.© 2022 Natural Gas Intelligence.Alle Rechte vorbehalten.ISSN © 1532-1231 |ISSN © 2577-9877 |ISSN © 1532-1266 |Verwandte Themen: Freeport Lng PhmsaE-Mail jamison.cocklin@naturalgasintel.comTäglicher Gaspreisindex – TrendDer tägliche NatGas-Preistracker von NGIHören Sie sich „Hub and Flow“ von NGI anDie Spot-Erdgaspreise sanken während des Handelszeitraums vom 27. Juni bis 1. Juli angesichts kühlerer Temperaturen in Texas, flüchtiger Hitzeanfälle anderswo und der typischen Nachfrageflaute, die an einem Feiertagswochenende zu beobachten war.NGI's Weekly Spot Gas National Avg.fiel um 49,5 Cent auf 5,845 $/MMBtu.Die Futures-Aktion im Erdgasbereich wurde unterdessen angeheizt ...Natural Gas Intelligence (NGI) ist davon überzeugt, dass transparente Märkte Unternehmen, Volkswirtschaften und Gemeinden stärken, und bietet Transparenz über die Erdgaspreise sowie wichtige Neuigkeiten, Erkenntnisse und Daten für die nordamerikanischen Energiemärkte.1.800.427.5747 info@naturalgasintel.com Washington DC |New York |Houston |Pittsburgh |Mexiko-Stadt Calgary |Chile© 2022 Natural Gas Intelligence.Alle Rechte vorbehalten.Sie haben noch 3 kostenlose Artikel.Erhalten Sie Zugriff auf über 100.000 weitere Nachrichtenartikel und Branchendaten.Abonnementoptionen anzeigen Anmelden